Неисправный датчик и катастрофа Ан-24 под Бугульмой
1-2 марта 1986 года авиалайнер Ан-24Б, бортовой номер СССР-46423, Быковского объединённого авиаотряда «Аэрофлота» выполнял внутренний рейс Ф-77 по маршруту Москва - Чебоксары (столица Чувашии) - Бугульма (Татарстан).
Самолёт был выпущен Киевским авиазаводом 20 февраля 1968 года и к описываемому дню налетал в общей сложности более 31 тысяч часов, выполнив 23 тысячи циклов «взлёт-посадка».
Перелёт из Быково до Чебоксар прошёл без замечаний. В рейс до Бугульмы на борт Ан-24 поднялись 34 пассажира. Их обслуживала одна стюардесса, а самолёт пилотировал экипаж, состоящий из командира, второго пилота и бортмеханика.
Согласно прогнозу погоды перед вылетом, в Бугульме ожидалась сплошная облачность высотой 120 метров и верхней границей 3000 метров, ветер юго-восточный 5 м/с, сильный снегопад, дымка, видимость 1500 метров. Временами ожидался туман, при этом горизонтальная видимость снижалась до 800 метров, а вертикальная - до 80. Фактическая погода в Бугульме соответствовала прогнозу, причём видимость была 4000 метров - в два с лишним раза выше ожидаемой. Погода на аэродроме назначения соответствовала метеорологическому минимуму командира, поэтому решение на вылет было обоснованным.
Борт взлетел из Чебоксарского аэропорта в 02:02 (время местное, совпадающее, как и в Бугульме, с московским). Расстояние между аэропортами всего 380 километров, поэтому уже через 52 минуты после взлёта экипаж отключил автопилот и, по согласованию с диспетчером, начал снижение до 400 метров, которых достиг за 20 километров до аэродрома назначения.
Самолёт снижался курсом на восток, а посадочная полоса в Бугульме расположена почти строго на юг, поэтому заход выполнялся с одним финальным разворотом вправо на посадочный курс. В 16 километрах от торца полосы экипаж выполнил разворот и вышел на предпосадочную прямую. В соответствии с РЛЭ были выпущены шасси и закрылки на 15°. Режим работы двигателей установили на 28-30% от максимального, скорость полёта снизилась до 230 км/ч.
На 63-й минуте полёта, в 03:04, экипаж довыпустил закрылки в посадочное положение 38°. Из-за возросшего аэродинамического сопротивления для сохранения скорости режим работы двигателей увеличили до 40% от максимального.
Важно отметить: в этот момент Ан-24 находился на самом ответственном этапе полёта - снижении по глиссаде. Лайнер готовится перейти из одной среды в другую - от полёта в воздухе к касанию и пробегу по полосе. Скорость в этот момент снижается до минимально допустимой, подъёмная сила уменьшается, а параметры полёта становятся неустойчивыми и зависят от любых, даже незначительных, воздействий.
Спустя секунду после увеличения режима работы двигателей, на скорости 225 км/ч, самопроизвольно сработала система автоматического флюгирования левого двигателя и перевела винт в положение «по потоку», при котором он, вращаясь, не создавал тяги. Позднее следователи установили, что сам левый двигатель продолжал нормально работать, но винт превратился в флюгер, и двигатель фактически работал вхолостую.
Возникла ассиметрия тяги, появился разворачивающий правый момент, самолёт быстро начал входить в левый крен, который через 5 секунд достиг 20°. Лайнер стал интенсивно уклоняться влево от посадочного курса.
Из расшифровки "черных ящиков" следует, что экипаж своевременно обнаружил нестандартную ситуацию. Уже через 1-1,5 секунды после отказа пилоты попытались парировать левый крен отклонением элеронов на 19° для создания правого крена, а также стали давить на правую педаль, чтобы отклонить руль направления вправо.
Кабина Ан-24. Автор: Родион Кузнецов. Источник: https://russianplanes.net/id2852
Однако самолёт начал входить в скольжение на левое крыло, и нажатием на правую педаль пилоты лишь удерживали руль направления от самопроизвольного ухода влево. Эти усилия держали руль направления в нейтральном положении, но не парировали разворачивающий момент. За счёт элеронов удалось уменьшить левый крен до 9°.
Из-за высокого угла скольжения скорость начала падать. Пилоты отклонили штурвалы от себя, немного опустив нос, рассчитывая её набрать, но это не помогло. Тогда экипаж перевёл оставшийся рабочий правый двигатель во взлётный режим. Но пилоты не учли, что согласно РЛЭ сначала следовало вывести самолёт из левого крена и ввести в правый. В результате этих действий левый крен начал увеличиваться, превысив 50°. Одновременно росли углы скольжения и кабрирования. Аэродинамическое сопротивление возросло примерно в полтора раза, а скорость продолжила снижаться.
Экипаж попытался устранить крен полным отклонением элеронов и руля направления, но меры оказались запоздалыми. К этому моменту авиалайнер летел со скоростью 155 км/ч, с углом скольжения 18-21° и сильно отклонился от посадочного курса.
На скорости 140 км/ч Ан-24 перешёл в сваливание, а его крен быстро достиг 110°. Спустя 25 секунд с момента начала нештатной ситуации, с поднятым под углом 40° вверх носом, с левым креном и вертикальной скоростью снижения 40 м/с самолёт врезался в землю в 8 километрах от торца взлётно-посадочной полосы, в 500 метрах левее её оси. От удара авиалайнер полностью разрушился. Пожара не возникло. Все 38 человек на борту погибли.
Созданная для расследования катастрофы комиссия изучила расшифровки параметрического и речевого самописцев и обследовала остатки всех агрегатов. Было установлено, что флюгирование левого винта произошло сразу после довыпуска закрылков и увеличения тяги из-за подачи электрического сигнала от датчика автоматического флюгирования.
Он был попросту неисправен. Проблемным узлом датчика стал микровыключатель КВ-9-1, который в реальной эксплуатации оказался недостаточно устойчив к вибронагрузкам, что вызывало замыкание его контактов из-за износа упора и контактной пружины.
По данным комиссии, в 1981-1985 годах произошло целых 22 случая таких отказов на самолётах этого типа. Непосредственно на разбившемся Ан-24 СССР-46423 ранее уже фиксировались два случая автоматического флюгирования винта, оба на левом двигателе: 28 января 1985 года в горизонтальном полёте на высоте 6000 метров и 21 февраля 1986 года (за 9 дней до катастрофы) на земле при подготовке к взлёту. В первом случае экипаж имел достаточные высоту и скорость и не испытывал дефицита времени, а во втором причина флюгирования так и не была установлена и устранена. Двигатель просто ещё раз проверили при повторном запуске, после чего самолёт выпустили в рейс.
Комиссия установила, что если бы экипаж действовал при флюгировании левого двигателя строго в соответствии с РЛЭ, где такая ситуация предусмотрена и описана методика выхода из неё, самолёт смог бы сохранять прямолинейный полёт на траектории снижения с незначительным правым креном.
Вызывает удивление, что конструктивный дефект микровыключателя датчика флюгирования был давно известен лётным подразделениям, эксплуатирующим Ан-24, и в РЛЭ даже был внесён специальный раздел с рекомендациями по устранению последствий такого отказа в полёте. Не проще ли и безопаснее было перепроектировать и переделать «косячный» выключатель? Сейчас остаётся только догадываться, почему этого не сделали.
В итоге комиссия пришла к следующему заключению: ночью, в облаках, на траектории предпосадочного снижения с полностью выпущенными закрылками и шасси произошло самопроизвольное флюгирование винта левой силовой установки из-за конструктивного дефекта датчика автоматического флюгирования. В условиях дефицита времени экипаж допустил ошибки в технике пилотирования, что привело к потере скорости, сваливанию и последующему столкновению с землёй.
Расследования авиакатастроф в Телеграм:
























